反滲透脫鹽率下降的原因
發(fā)布日期:2017-3-28 閱覽數(shù):1900次
在使用純凈水設(shè)備時(shí),有時(shí)候會(huì)遇到反滲透脫鹽率下降的現(xiàn)象,如何通過有效的操作盡快找到解決方法呢,下面生源就此問題進(jìn)行剖析,粵茂從反滲透膜處理水領(lǐng)域和優(yōu)點(diǎn)著手,以及反滲透操作注意事項(xiàng)和反滲透運(yùn)行異常分析,粵茂水處理公司分析,從實(shí)戰(zhàn)角度提出解決方案。
一、反滲透水處理技術(shù)的優(yōu)勢(shì)
反滲透是采用膜分離的水處理技術(shù),自上世紀(jì)五十年代至今,反滲透水處理技術(shù)的發(fā)展使之在所有水的淡化方式中占領(lǐng)先地位,因其除在苦咸水、海水淡化中使用外,還廣泛用于純水制備、廢水處理及飲水、飲料和化工產(chǎn)品的濃縮、回收工藝等多種領(lǐng)域。反滲透水處理技術(shù)基本上屬于物理方法,它借助物理化學(xué)過程,在諸多方面有傳統(tǒng)的水處理方法所沒有的下述優(yōu)點(diǎn):不用大量的化學(xué)藥劑和酸、堿再生處理,無環(huán)境污染,對(duì)水質(zhì)的使用范圍廣泛,僅用壓力作為推動(dòng)力,能耗比較低,設(shè)備占地面積小,運(yùn)行維護(hù)的工作量少等原來除鹽設(shè)備無法比擬的優(yōu)點(diǎn)。
目前反滲透對(duì)高參數(shù)鍋爐補(bǔ)給水處理,更具有常規(guī)的離子交換處理方式難以比擬的優(yōu)異特性。其脫除水中二氧化硅的效果可達(dá)99.5%,有效地避免了高參數(shù)發(fā)電機(jī)組隨壓力升高對(duì)二氧化硅選擇性攜帶所引起的硅垢,避免了天然水中硅對(duì)離子交換樹脂所帶來的再生困難,運(yùn)行周期短的影響。脫除水中膠體及有機(jī)物的去除率可達(dá)95%,避免了有機(jī)物分解所形成的有機(jī)酸對(duì)汽輪機(jī)尾部的酸性腐蝕。反滲透水處理系統(tǒng)可連續(xù)產(chǎn)水,無運(yùn)行中停止再生等操作,侯馬晉田熱電化學(xué)水處理就是利用其著多優(yōu)點(diǎn),將深井水經(jīng)反滲透后,一級(jí)除鹽加混床處理出水作為鍋爐補(bǔ)給水。
二、反滲透運(yùn)行現(xiàn)狀
水處理制水用反滲透為一級(jí)兩段四二排列的兩套反滲透處理設(shè)備。單套出水量為36噸/套,回收率為75%。鍋爐補(bǔ)給水原設(shè)計(jì)水源為地下水,水質(zhì)較好,有機(jī)物和硅酸鹽的含量相對(duì)較低,2#反滲透脫鹽率一直維持在98.5%以上,產(chǎn)品水電導(dǎo)在10us/cm以下。1#反滲透明顯低于2#保持在97%左右。出水電導(dǎo)率保持在15us/cm左右,脫鹽率在97%左右。2003年4月下旬,由于反滲透膜初期預(yù)處理各項(xiàng)指標(biāo)曾不同程度的出現(xiàn)過不合格,膜廠家派技術(shù)人員來公司進(jìn)行了首次在線清洗,且清洗后各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)都能達(dá)到運(yùn)行前的狀況。分析原因?yàn)榉礉B透阻垢劑加藥泵出口無校驗(yàn)柱致使反滲透運(yùn)行初期無法準(zhǔn)確確定阻垢劑加藥量,藥量偏小而結(jié)碳酸鹽垢。但兩套同時(shí)正常運(yùn)行后仍然是2# 反滲透出水電導(dǎo)率明顯低于1#反滲透。
三、反滲透故障的發(fā)生與檢測(cè)
2006年10月6日,正常啟動(dòng)2#反滲透,檢查各段壓力正常,沖洗2#反滲透約半個(gè)小時(shí),產(chǎn)品水電導(dǎo)率35us/cm,無下降跡象。投運(yùn),關(guān)閉濃水電磁閥,調(diào)整濃水于正常0.6MPa的壓力后,產(chǎn)品水電導(dǎo)率至82us/cm,立即調(diào)整濃水壓力至0.5MPa,產(chǎn)品水電導(dǎo)率降至60us/cm,運(yùn)行約半小時(shí)后,出水電導(dǎo)率仍無變化,現(xiàn)場(chǎng)采樣試驗(yàn):產(chǎn)品水電導(dǎo)率65 us/cm。 pH值5.7。運(yùn)行2個(gè)小時(shí)后,產(chǎn)品水電導(dǎo)率依然沒有下降的趨勢(shì),隨即停止2#RO運(yùn)行。
(一)2#反滲透正常切換后2#反滲透產(chǎn)品水電導(dǎo)率突然增大,產(chǎn)品水電導(dǎo)率由10us/cm左右突然增大了7倍,脫鹽率由99%突降至90%。隨即檢查發(fā)現(xiàn)2#反滲透產(chǎn)品水爆破膜破裂。而此時(shí)1#反滲透運(yùn)行較正常,和以往沒有太大差別。懷疑由于2#爆破膜的破裂造成膜遭受背壓而破裂。為此我們將2#反滲透六個(gè)膜組件逐個(gè)采樣檢測(cè)其電導(dǎo)率,以便確定是那個(gè)膜組件脫鹽率下降造成整個(gè)產(chǎn)品水脫鹽率下降的,檢測(cè)結(jié)果為5#、6#膜組件出水電導(dǎo)率均達(dá)到200us/cm左右,正常運(yùn)行情況下, 2#反滲透二段出水電導(dǎo)在25us/cm以下,也就是說2#反滲透二段脫鹽率下降,這是造成2#反滲透脫鹽率突降的主要原因。
四、反滲透故障的原因分析
從人員和設(shè)備兩方面考慮出現(xiàn)這種問題的主要原因:
(一)誤操作的發(fā)生 水處理值班員有變動(dòng),考慮是否有反滲透啟動(dòng)時(shí)操作配合不好造成,但主要考慮還是密封問題,由于反滲透運(yùn)行三年之久,膜組件自投產(chǎn)從沒有打開過,且晉田反滲透啟停頻繁;夏天每天要切換一次,冬季至少隔一天切換一次,因此考慮為密封圈老化松脫,致使?jié)馑虻袧B漏。啟停時(shí),是否由于膜組件內(nèi)膜元件軸向移動(dòng)幅度過大,長(zhǎng)期運(yùn)行造成膜元件之間O形密封圈松動(dòng)而漏水,但如果5#、6#膜組件同時(shí)出現(xiàn)這樣的問題,也不好解釋。
(二)膜的結(jié)垢膜表面結(jié)垢導(dǎo)致產(chǎn)品水流量減小,膜的脫鹽率下降,給水/濃水的壓力差增加;但結(jié)垢產(chǎn)生的主要因素中:預(yù)處理方式不當(dāng),預(yù)處理運(yùn)行不正常,加藥系統(tǒng)不正常,反滲透給水的水源改變,給水水源的生物污染,長(zhǎng)期運(yùn)行中積累的鈣、硅等沉淀物等;將以上因素逐一判斷分析,都不能列為造成脫鹽率突然降低的原因。當(dāng)然,對(duì)于晉田一級(jí)兩段四二排列的反滲透即:一段濃水作為二段給水,因此二段結(jié)垢的可能性明顯比一段要大的多,但考慮結(jié)垢不是突然就能造成二段脫鹽率下降的,它是一個(gè)較緩慢的循序漸進(jìn)的過程,是一個(gè)不斷積累的過程,考慮是否突然由于結(jié)垢至極限異常造成。
(三)膜的污堵造成膜污染的物質(zhì)有:懸浮物和膠體物質(zhì),結(jié)垢性物質(zhì),金屬氧化物,有機(jī)物,生物污染物等。地表水中懸浮物、膠體雜質(zhì)較多,水源為深井水,其中懸浮物、膠體雜質(zhì)及二價(jià)鐵離子含量均較低。根據(jù)水源特性,已經(jīng)有兩年沒有清洗反滲透膜,說明預(yù)處理效果是比較成熟的,最近一段時(shí)期以來,水處理活性炭過濾器的出水濁度不超過0.1NTU,給水SDI也維持在3以下;并且有機(jī)物污染多發(fā)生在反滲透的一段,二段不是沒有膜的污染,如果是由于膜污染造成脫鹽率下降的話,一段幾乎無法出水,不同的是,2#反滲透一、二段正常出水,只是二段脫鹽率突然降低,因此,判斷膜的脫鹽率降低是有機(jī)物污染也是不確切的。
(四)膜的氧化如果膜受到給水中Cl2、Br2、O3或其它氧化劑的氧化損壞,會(huì)出現(xiàn)高的鹽透過率,并且滲透水流量升高,在中性或堿性較強(qiáng)的溶液中對(duì)膜的損壞會(huì)增大。水處理膜自2003年清洗至今,無做過任何系統(tǒng)改變,且通過每天的監(jiān)督,也可以知道給水pH值從沒有超過7.5也沒有低于過5.7;活性炭過濾器運(yùn)行正常,所加藥劑也沒變換,不可能出現(xiàn)藥劑不能兼容的情況。無出現(xiàn)任何不良征兆,如果真是這種情況,通常為前端的膜元件易受影響,與2#反滲透二段脫鹽率降低有很大出入。
(五)膜破任何時(shí)候,產(chǎn)品水必須不超過給水/濃水壓力30KPa,否則可能造成膜的破裂,此種傷害可用探測(cè)管方法判別。當(dāng)我們將膜組件打開檢查時(shí),均沒發(fā)現(xiàn)任何異常,通過查閱資料和詢問有權(quán)威的膜制造商知道,從外表無法看到膜是否破裂。只是產(chǎn)品水爆破膜破裂,也不能直觀的判斷,因?yàn)槟て苾H從外表無法直觀的判斷出來。
于是從壓降方面簡(jiǎn)單分析各個(gè)膜元件的壓差,我們不難想到,隨著膜元件在膜組件內(nèi)的依次排列,當(dāng)一套反滲透啟動(dòng)過程中,每個(gè)膜元件上的壓降是沿著水流的方向依次升高的,即:如果會(huì)出現(xiàn)由于背壓而造成膜破的情況,類似這種一級(jí)兩端的排列方式,則必將出現(xiàn)在二段的最后一個(gè)膜元件上。為此,我們將2#反滲透5#、6#膜組件產(chǎn)品出水的堵頭在反滲透啟動(dòng)后慢慢打開很小一個(gè)縫(當(dāng)全部打開后,所采水樣就是二段單個(gè)膜組件的產(chǎn)品水的混合樣,不是此膜組件最后一個(gè)膜元件的出水),用量杯采其水樣,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)其電導(dǎo)率發(fā)現(xiàn), 5#、6#膜組件最后一個(gè)膜元件出水都達(dá)到1900us/cm以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了凈水器產(chǎn)品水電導(dǎo)(脫鹽率降低后為80us/cm)。為此,我們初步斷定為二段5#、6#膜組件最后一個(gè)膜元件的破裂造成了反滲透脫鹽率的下降。
為了證實(shí)是否為膜破還可倒膜。即:將判斷為破的膜換下來,將一段一只好膜換上,一定要保證換上的膜為完好的膜,重新啟動(dòng)反滲透裝置,如果此時(shí)脫鹽率升高,可判斷為換下來的膜為已經(jīng)損壞了的膜。如果不是,可重復(fù)以上步驟將可疑膜元件進(jìn)行交換。直到找出導(dǎo)致脫鹽率下降的膜元件為止。但這個(gè)方法的缺點(diǎn)是:每試一個(gè)膜元件就得將此膜元件所在的膜組件打開,并回裝。由于反滲透處理水的最主要特點(diǎn)就在于如何完美的將淡水和濃水分開,密封很重要的。所以,一次回裝成功的幾率是很小的,這樣會(huì)加大檢修工作量。
當(dāng)我們基本確認(rèn)是2#反滲透5#、6#膜組件的膜元件破裂造成2#反滲透脫鹽率突降后,我們又通過調(diào)整濃水壓力至0.6MPa時(shí),產(chǎn)品水電導(dǎo)達(dá)82us/cm,當(dāng)濃水壓力調(diào)整至0.5MPa時(shí),此時(shí)再次測(cè)定反滲透產(chǎn)品水電導(dǎo)為60us/cm,運(yùn)行半小時(shí)產(chǎn)品水電導(dǎo)率無變化。至此,我們已經(jīng)清楚的斷定,我們的判斷是正確的。
在2#反滲透故障不到一周的時(shí)間里,我們用新膜將兩個(gè)損壞的膜元件換下,啟動(dòng)2#反滲透運(yùn)行,檢測(cè)產(chǎn)品水電導(dǎo)率8 us/cm。